smart kids

【最牛B电工】400W大功率脉冲信号源研发曲折经历

0
阅读(5156)

     工程师的成长,都是苦逼的,都是心酸的,不要在意别人怎么对你,怎么看你,你都得好好的努力做好自己的事,每天都要不断的进步,博主在毕业初期,在外地一个公司上班,一直免费加班,每天持续到11点,从来没有抱怨过公司一句,我反而觉得很感谢公司给我提供这个平台,让我自己能得到提升,否则自己也许还在四处漂泊找不到自己努力的方向。这也许就是失去了很多,确无形中得到了很多的道理吧。下面就来说说我以前的一个项目研发经历吧。

     在年初的时候,负责公司一个400W大功率信号源项目研发,此项目频率在3G,带宽200M,脉冲周期20us—1ms可调节,脉冲宽度为500ns,顿时,我觉得有了种安全感,为什么呢?如果是400W 的连续波,我不被辐射死啊?就算是有衰减器,那么强的信号,漏出来的都很大了,还好占空比很窄,但是辐射也很强的了。

     在项目初期,开始规划方案和机箱结构,首先是功放问题,这个东西,只有买别人的了,首先打电话询价然后对比签合同,解决功放问题,其次是内部方案规划,电源选型,机箱面板设计,显示系统等等。

     首先是机箱采用了4U机箱,这样空间大,方便散热以及模块布局。显示界面采用了我最熟悉的ARM系统,直接在网上买了一个S5PV210ARM开发套件,wince系统,然后支持C#开发,哈哈,剩下的就是VS上面拉出几个界面的事了。电源采用了AC/DC电源,找北京一家公司定制了一台。价格大约1600,其实到后来才发现,电源选型是最失败的,为什么呢?因为一个产品如果有太多的定制器件,那么这个产品就不是一个成熟的产品,就必然会遇到很多问题,而且一旦出现故障,就会找不到替代的产品。

     其次就是控制系统方案,我采用的是FPGA控制,因为FPGA产生的脉冲宽度很精准,这样保证了脉冲宽度和周期。然后FPGA通过UARTARM通信,接受ARM界面系统下发的指令,FPGA控制频综ADF4350产生3GHz信号,通过后面的放大滤波等措施,做出一个高质量的调制信号。在机箱后面板,用2个风扇进行抽风散热,并且引出了内部芯片的下载接口,方便调试程序。

     这样就完事具备,只欠东风了,开始轰轰烈烈的做PCB,写程序,安排同事配合做结构。同事只做了机箱结构设计,和机箱模块布局,机箱内部的腔体还的我自己来做,因此又开始不断的忙活。在做腔体的时候,还是很讲究的,同样的东西,不同的方法做出来,成本是不一样的。这个就必须对铝件的机械加工有所了解。因此苦逼的我,以前只会做PCB,又得去现学CAD结构制图,最后做出来的腔体真的想搭建积木一样。但是成本省去了一半以上。

     终于完成了设计,开始投产加工,包括PCB加工,机械结构加工等等,在一周左右,PCB和腔体模块加工好了,然后机箱还需要一段时间,那么我们一样可以先焊接调试,等待见证奇迹。终于一套调试完成,调制信号源完美的展现在我眼前,感觉向成功买进了一步,接下来功放到了,机箱也到了,然后开始安排电装进行机箱装配,内部电缆飞线等等,一切准备完毕,装上了ARM系统,8寸触摸显示器上运行起wince ,感觉是非常的大气,赶紧换了了XP 的桌面,那感觉真是好,可是公司第一个用wince系统做界面处理,C#程序也很快写好放进去了,引来了很多同事的围观,那是多么高兴的事,接下来就是整机连调,也是见证奇迹的时候,终于组装上去后,在外面加上衰减器和功率计,点击了信号开,那一刻心情非常冲动,怕的很,为什么呢?因为这一下下去,如果出问题,那么功放可能就挂了,功放是外面采购的,可是1万块钱一个呀,顶着巨大压力,还是按下了液晶触摸面板上的 信号开 ,终于信号完美的被放大,那一刻心中巨石落下了,心中充满了信心。接下来就开始对程序进行修整,让他变得完美。

     其实在这个时候,系统设计的漏洞正在慢慢浮现,果然,不久,我在烧写FPGA 程序后,电机开启信号,功率计毫无反应,为了验证是否是功率计坏了,我专门用信号源测试了功率计,确认没问题,但是为什么没有输出呢?经过检查,发现功放一直没有电流,顿时身上冷汗阵阵,为什么会这样呢?为什么会烧呢?然后认真分析了原理框图,都没有问题,最后发现系统保护措施不够完善,在烧写FPGA代码的时候,FPGA引脚上的电平一直是高,FPGA 引脚一直是高,那么功放电源也会被打开;信号调制模块是用一个微波开关做的,当它持续高电平的时候,他会一直输出连续波,而且频综在正确初始化后,会有频率输出,就算你修改FPGA代码,它内部寄存器暂时还是没有改变。因此得出结论,在烧写FPGA代码的时候,频综模块输出仍然存在,而且微波开关一直打开,功放电源也持续打开,微波通道给功放输入了一个连续波信号,烧毁了功放管。很快心情陷入了低谷,开始认真的分析总结问题的根源。并且做了详细的补救方案,经过几个同事一起评审后再次开始实施,当然功放坏了不可挽回,只能要求不再烧坏了。我做了2FPGA进去,其中一片专门对脉冲宽度和周期进行检测,发现宽度和周期有异常马上关闭功放电源和切断信号。另外一个FPGA还是做以前的控制,同时以前的驻波保护方案也换成了硬件保护,不再通过软件检测。提高了时效性。经过几天的施工,终于完成了,而且再也没烧坏了,但是自己不喜不忧,很淡定,觉得自己成长了很多。


 

  其实在这次就发现了一个小问题的疏忽,就会带来整体的失败,也就是俗话说的一颗老鼠屎坏了一锅汤。我总结为100-1=0。在这个项目中,我也逐渐的开始由一个苦逼的工程师到一个系统规划与设计的转变。让自己高瞻远瞩,对全局进行把空控,对细节进行分析。

最后,就上图一张,和大家分享一下。