RC电路竟然影响GPIO边沿中断?(上)
0赞大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT1050在GPIO上增加RC延时电路后导致边沿中断误触发问题探析。
前段时间有一个 RT1052 客户反馈了一个有趣的问题,他们设计得是一个带 LCD 屏交互的应用,应用以官方 SDK 里的 lvgl_demo_widgets_bm 例程为基础。当客户在这个例程基础上增加了 GPIO 输入边沿中断检测,并且硬件上给 GPIO 增加了 RC 延时电路后,发现边沿中断触发得不太准确,这是怎么回事?今天痞子衡带大家还原现场:
一、问题描述
客户做得硬件改动很简单,在 GPIO_AD_B1_04 引脚和 GPIO_AD_B1_10 引脚之间加了如下的 RC 延时电路。GPIO_AD_B1_04 上产生得是 500Hz 的方波(既可以是 GPIO 模块输出,也可以去掉 R290 后直接接信号发生器),这个方波经过 RC 电路之后输出给 GPIO_AD_B1_10,然后通过其输入边沿中断来检测电平变化,并且在每个边沿中断里都翻转一次 GPIO_AD_B1_11 电平。
代码改动也足够简单,只需要在 \SDK_2_15_000_EVKB-IMXRT1050\boards\evkbimxrt1050\lvgl_examples\lvgl_demo_widgets_bm 工程里添加 test_gpio_irq() 函数调用即可(这里假定 GPIO_AD_B1_04 上的方波是由外部信号发生器提供的):
void GPIO1_Combined_16_31_IRQHandler(void){ // 检测到 GPIO_AD_B1_10 边沿 if ((GPIO1->ISR & (1U << 26)) && (GPIO1->IMR & (1U << 26))) { GPIO_PortClearInterruptFlags(GPIO1, 1U << 26); // 翻转 GPIO_AD_B1_11 电平 GPIO_PortToggle(GPIO1, 1 << 27); __DSB(); } }void config_rc_in_gpio(void){ // 配置 GPIO_AD_B1_10 为边沿中断输入检测模式 gpio_pin_config_t in_config = { kGPIO_DigitalInput, 1, kGPIO_NoIntmode }; IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_10_GPIO1_IO26, 1); IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_AD_B1_10_GPIO1_IO26, 0x011030U); GPIO_PinInit(GPIO1, 26, &in_config); GPIO_SetPinInterruptConfig(GPIO1, 26, kGPIO_IntRisingOrFallingEdge); EnableIRQ(GPIO1_Combined_16_31_IRQn); GPIO_PortEnableInterrupts(GPIO1, 1U << 26); }void config_user_out_gpio(void){ // 配置 GPIO_AD_B1_11 为普通输出模式 gpio_pin_config_t out_config = { kGPIO_DigitalOutput, 1, kGPIO_NoIntmode }; IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_11_GPIO1_IO27, 0); GPIO_PinInit(GPIO1, 27, &out_config); GPIO_PinWrite(GPIO1, 27, 0U); }void test_gpio_irq(void){ config_rc_in_gpio(); config_user_out_gpio(); }
如果 GPIO_AD_B1_10 边沿中断检测无误,那么输出的 GPIO_AD_B1_11 信号应该是和原始输入 GPIO_AD_B1_04 完全同频的方波,而事实上客户用示波器抓到的 GPIO_AD_B1_11 信号偶尔会出现如下情况,很显然有边沿中断误触发的情况发生:
并且更有趣的是,这样的测试仅在 lvgl_demo_widgets_bm 工程里能复现,而在普通 input_interrupt 工程下没有任何问题。
Note1:在 lvgl_demo_widgets_bm 工程下出现的 GPIO 边沿中断误触发问题仅在增加 RC 电路时存在。
Note2:在普通 input_interrupt 工程下即使增加 RC 电路,GPIO 边沿中断误触发问题也不存在。
二、问题复现
理论上分析 GPIO_AD_B1_10 引脚输入的信号频率是 500Hz,那么其边沿中断应该是每 1ms 产生一次,而从上一节客户抓取的 GPIO_AD_B1_11 实际信号反推,似乎有时候边沿中断在 10us 内连续产生了两次。
为了从软件角度抓到这个中断误触发现象,痞子衡稍微改了一下代码,将 GPIO_AD_B1_04 上信号改为软件输出(在 SysTick 1ms 一次的中断响应里翻转电平),并且用了两个计数器 s_outputPinEdgeCount、s_inputRcPinIrqCount 来分别记录 GPIO_AD_B1_04、GPIO_AD_B1_10 边沿次数。如果边沿中断触发无误的话,这两个计数器的值应该是永远相等的,但是实际跑了一段时间后发现 s_inputRcPinIrqCount 会超过 s_outputPinEdgeCount,并且随着时间累积,差距会越来越大。这说明边沿中断误触发现象是一直存在的。
volatile uint32_t s_inputRcPinIrqCount = 0;volatile uint32_t s_outputPinEdgeCount = 0;void GPIO1_Combined_16_31_IRQHandler(void){ // 检测到 GPIO_AD_B1_10 边沿 if ((GPIO1->ISR & (1U << 26)) && (GPIO1->IMR & (1U << 26))) { GPIO_PortClearInterruptFlags(GPIO1, 1U << 26); // 计数 GPIO_AD_B1_10 边沿 s_inputRcPinIrqCount++; __DSB(); } }void config_rc_out_gpio(void){ // 配置 GPIO_AD_B1_04 为普通输出模式 IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_B1_04_GPIO1_IO20, 0); GPIO_PinInit(GPIO1, 20, &out_config); GPIO_PinWrite(GPIO1, 20, 0U); }void test_gpio_irq(void){ config_rc_in_gpio(); config_rc_out_gpio(); }void SysTick_Handler(void){ // 计数 GPIO_AD_B1_04 边沿 s_outputPinEdgeCount++; GPIO_PortToggle(GPIO1, 1 << 20); __DSB(); // 原应用代码省略}
三、问题定位
描述至此,你的第一反应到底是哪里出了问题?痞子衡想你可能会觉得罪魁祸首是 RC 延时电路,它将标准的方波上升、下降过程变得平缓,导致信号电压处于临界区的时间变长(极端情况下,对于高频信号,可能会导致其一直处于临界区),这个可能会影响 GPIO 电平跳变判定。既如此,我们先翻看一下 RT1050 的 datasheet,找到如下 GPIO DC 参数表,其高、低电平判定值分别是 70%、30% NVCC_XXXX,此外备注里说明了只要电平变化是单调的(随着时间单向增大或减小),且转换时间范围在 0.1ns - 1s 内均会被认定为有效跳变。
这时候我们再根据 RC 延时电路标准时间常数公式 t = RC * $\ln (\frac{(V1-V0)}{V1-Vt})$ 来推算(V1 电源电压、V0 电容初始时刻电压、$V_t$ 为 t 时刻电容电压)。如果 NVCC 为 3.3V,那么上升沿时从 0V 充电到 2.31V 的时间是 12us,显然这个 12us 充电时间对于 500Hz 的方波来说不足以影响其跳变判定。
有没有方法能抓住这个异常边沿中断发生时,GPIO_AD_B1_10 信号当时的波形状态呢?当然是可以的,我们可以再修改一下边沿中断处理函数代码,在里面计算两次中断之间的 Tick 间隔,如果间隔 Tick 低于一定值,说明是误触发,此时翻转一次 GPIO_AD_B1_11 电平用作标记。
volatile uint32_t s_systickCurVal = 0;volatile uint32_t s_systickLastVal = 0;volatile uint32_t s_systickCurCount = 0;volatile uint32_t s_systickLastCount = 0;volatile uint32_t s_systickDeltaVal;uint32_t s_systickReloadVal = 0;void GPIO1_Combined_16_31_IRQHandler(void){ /* clear the interrupt status */ if ((GPIO1->ISR & (1U << 26)) && (GPIO1->IMR & (1U << 26))) { s_systickCurVal = SysTick->VAL; s_systickCurCount = s_outputPinEdgeCount; GPIO_PortClearInterruptFlags(GPIO1, 1U << 26); // 计算两次中断之间的 Tick 间隔 s_systickDeltaVal = (s_outputPinEdgeCount - s_systickLastCount) * s_systickReloadVal + s_systickLastVal - s_systickCurVal; s_systickLastVal = s_systickCurVal; s_systickLastCount = s_systickCurCount; // 当间隔 Tick 低于一定值时,说明是误触发,此时翻转一次 GPIO_AD_B1_11 电平 if (s_systickDeltaVal <= s_systickReloadVal / 2) { GPIO_PortToggle(GPIO1, 1 << 27); } __DSB(); } }int main(void){ // 应用代码省略... test_gpio_irq(); s_systickReloadVal = SystemCoreClock / (LVGL_TICK_MS * 1000U); s_inputRcPinIrqCount = 0; s_systickLastVal = s_systickReloadVal; DEMO_SetupTick(); // 应用代码省略...}
如果用示波器以 GPIO_AD_B1_11 跳变为触发信号(ch2),即能看到案发现场 GPIO_AD_B1_10 状态(ch1),确实我们看到充放电时间内出现了短时脉冲波干扰(glitch),这个脉冲导致了电平变化不是单调的,因而产生了 GPIO 中断误触发。本篇仅是定位问题,下一篇我们会具体分析这个 glitch 是如何产生的!
至此,i.MXRT1050在GPIO上增加RC延时电路后导致边沿中断误触发问题探析(上篇)痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
欢迎订阅
文章会同时发布到我的 博客园主页、CSDN主页、知乎主页、微信公众号 平台上。
微信搜索"痞子衡嵌入式"或者扫描下面二维码,就可以在手机上第一时间看了哦。